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半岛·综合体育:这井省了58万元!

发布时间:2023-11-07 18:25浏览次数:

  “这口井下面的玻璃钢油管用了这套处置方案,10个小时就干完了?还省下了58万元!”

  10月30日半岛·综合体育,在江汉油田采服中心技术中心生产会上,大家听完新120井的汇报结果,都激动不已,没想到这次的技术突破能带来诸多鸿利,这为中心未来开展的几个项目注入了一剂强心针。

  新120井是口水井,井下全部是玻璃钢油管,此次作业主要是要完成检管和冲砂施工任务。但在起原井管柱时,管柱悬重异常,活动解卡无效,采取倒扣打捞措施后施工效率降低,打捞井下油管需要一根一根把管子从井下起出来,打捞过程繁复,需要先打捞接箍、套铣、打捞油管本体,再将整根管子捞出。而该井由于油管已被地层内的物质埋实,给施工增加了许多困难,井下的这10多根玻璃钢油管,差不多需要8、9天才能捞完。

  大家粗略算了一笔账,单管单趟作业施工按2万元成本计算,光作业成本就要花费差不多60万元左右,还有人工成本、间接成本……这么干真不划算!那怎么干才能又快又好呢?

  俗话说:“时间就是金钱”。该中心专家万明牵头成立专项小组,针对玻璃钢油管的打捞作业进行课题攻关。攻关小组将目标锁定在“省时”上。

  课题组拿出了两套方案:一套是利用工具加快作业进度来减少作业时间,这个关键看工具,采取了迂回战术;另一套是以简化施工流程来达到“省时”目的,直击靶心。通过数据收集大家发现玻璃钢油管的特殊性,用简化施工流程更为可行。因为玻璃钢油管是纤维强化塑料,重复利用率不高,如果不考虑整根回收,直接在井下进行处理,这样既可以减少反复起下作业,也能减少工艺流程,就可以有效节省时间提高工作效率。

  于是,课题攻关小组对普通玻璃钢油管磨鞋进行升级,设计出了“玻璃钢油管高效处置技术”,把多流程打捞作业变成了单流程磨铣作业,成功使新120井玻璃钢油管打捞业务工作效率提升了89%,共减少施工作业成本58万元。

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